pengukuran waktu kerja berbasis stopwatch time study & analisis k3 pada pabrik tahu sumber jaya

Upload: brina-cindy-lestari

Post on 27-Feb-2018

313 views

Category:

Documents


12 download

TRANSCRIPT

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    1/51

    i | P a g e

    iDAFTAR ISI

    2015

    PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS

    STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS

    K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    Disusun Oleh:

    Brina Cindy Lestari (2514 204 001)

    Dosen Pengampu:

    Dyah Santhi Dewi ST, M.Eng.Sc., Ph.D

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    2/51

    i |

    iDAFTAR ISI

    DAFTAR ISI

    DAFTAR ISI ............................................................................................................................ i-ii

    BAB 1 ........................................................................................................................................ 1

    PENDAHULUAN ..................................................................................................................... 1

    1. Latar Belakang ................................................................................................................ 1

    2. Rumusan Masalah ........................................................................................................... 2

    3. Tujuan Penelitian ............................................................................................................ 2

    4. Manfaat Penelitian .......................................................................................................... 3

    5. Ruang Lingkup................................................................................................................ 36. Asumsi ............................................................................................................................ 3

    7. Sistematika Penulisan ..................................................................................................... 4

    BAB II ........................................................................................................................................ 5

    TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................................................ 5

    2.1 Profil Perusahaan......................................................................................................... 5

    2.2 Perancangan Sistem Kerja ........................................................................................... 6

    2.3 Pengukuran Kerja ........................................................................................................ 7

    2.4 Pengukuran Stopwatch ................................................................................................ 7

    2.5 Cara pengukuran dan pencatatan waktu kerja ............................................................. 8

    2.6 Peta Kerja .................................................................................................................. 12

    2.7 Dasar Teori 5S ........................................................................................................... 15

    BAB III .................................................................................................................................... 17

    Metodologi Penelitian .............................................................................................................. 173.1 Perumusan Masalah................................................................................................... 17

    3.2 Obyek dan Subyek Penelitian ................................................................................... 17

    3.3 Alat Penelitian yang Digunakan ................................................................................ 17

    3.4 Rancangan Pengamatan............................................................................................. 17

    3.5 Metode Pengumpulan Data ....................................................................................... 18

    3.6 Pengolahan Data ........................................................................................................ 18

    3.7 Kesimpulan dan Saran ............................................................................................... 18

    3.8 Flowchart Metodologi Penelitian .............................................................................. 19

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    3/51

    ii |

    iiDAFTAR ISI

    BAB IV .................................................................................................................................... 20

    Analisa dan Pembahasan.......................................................................................................... 20

    4.1 Peralatan dan Pembuatan Tahu ................................................................................. 20

    4.2 Proses Pengolahan Tahu............................................................................................ 20

    4.3 Analisa Hasil Pengamatan ......................................................................................... 21

    BAB V ..................................................................................................................................... 48

    Kesimpulan dan Saran ............................................................................................................. 48

    5.1 Kesimpulan................................................................................................................ 48

    5.2 Saran .......................................................................................................................... 48

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    4/51

    [Type text] Page 1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    1.

    Latar Belakang

    Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah banyak berkontribusidalam

    peningkatan perekonomian daerah, peningkatan pada pendapatan devisa nasionaldan

    penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Hal tersebut menunjukan bahwa UMKMmengambil

    peranan penting dalam terciptanya keberhasilan pembangunan diIndonesia.

    Salah satu UMKM yang banyak ditemui dan tumbuh di lingkungan masyarakat

    Indonesia adalah industri tahu. Pada tahun 2012 terdapat 81 ribu pengusaha tahu yang

    memproduksi sekitar 2,4 juta ton tahu per tahun. Dari hasil produksi tersebut, industri

    tahumampu menghasilkan nilai tambah sebesar tiga puluh tujuh triliun rupiah. Selain itu,

    berdasarkan data yang dimiliki oleh Primer KoperasiTahu Tempe Indonesia (Primkopti) yaitu

    dari 1,6 Juta ton kedelai yang diimpor dari Amerika Serikat diolah menjadi tempe dan tahu

    kurang lebih besaran prosentasenya sekitar 80%, sedangkan sisanya sebanyak 20 persen

    untuk olahan makanan dan minuman lain seperti susu kedelai dan tofu.

    Di Kota Surabaya, industri tahu merupakan salah satu dari beberapa jenis UMKMpengolahan pangan yang berkembang di masyarakat. Walaupun telah lama ada, sebagian

    besar industri tahu di Surabaya masih berupa industri rumah tangga yang memiliki banyak

    keterbatasan dalam pengelolaan usaha.Permasalahan klasik yang dihadapi dalam

    pengembangan jenis industri ini yaitu rendahnya efisiensi dan produktivitas usaha.Kebutuhan

    penggunaan sumber daya, seperti biaya yang tinggi untuk kegiatan produksi tidak diimbangi

    dengan besarnya penerimaan yang didapatkan akibat efisiensi yang masih rendah.

    Penggunaan berbagai sumber daya juga belum optimal untukmemaksimumkan

    output.Walaupun beberapa peralatan dan ruang sebenarnya cukupmenunjang untuk

    memaksimalkan produksi tahu, namun sebagian besarpengrajin sudah merasa puas dengan

    ukuran minimal produksi yang dilakukan.Selama ini target produksi hanya bertujuan untuk

    mengembalikan modal dengankeuntungan yang minimal. Sementara itu, pengembangan

    industri dan peningkatanefisiensi yang berkelanjutan belum menjadi fokus utama bagi

    mereka.Haltersebut menyebabkan terjadinya berbagai pemborosan karena sumber daya

    tidakdigunakan secara optimal.

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    5/51

    [Type text] Page 2

    Peningkatan efisiensi dalam suatu sistem kerja mutlak berhubungan dengan waktu

    kerja yang digunakan dalam berproduksi. Pengukuran waktu ( time study) pada dasarnya

    merupakan suatu usaha untuk menentukan lamanya waktu kerja yang dibutuhkkan oleh

    seorang operator yang sudah terlatih untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang spesifik,

    pada tingkat kecepatan kerja yang normal,serta dalam lingkungan kerja yang terbaik pada

    saat itu. Dengan demikian pengukuran waktu ini merupakan suatu proses kuatitatif, yang

    diarahkan untuk mendapatkan suatu kriteria yang obyektif.

    Selanjutnya, pengaturan tata letak pabrik pabrik atau tata letak fasilitias juga perlu

    dilakukan agar menunjang kelancaran proses produksi. Pengaturan tersebut akan berguna

    untuk luas area penempatan mesin atau fasilitas penunjang produksi lainnya, kelancaran

    gerakan perpindahan material, penyimpanan material baik yang bersifat temporer maupun

    permanen, personel pekerja, dan sebagainya (Sritomo W, 2009).

    Berdasarkan dari permasalahan diatas, peneliti mencoba mengkaji beberapa hal yang

    dapat meningkatkan produktivitas pengrajin tahu mulai dari pengaturan tata letak ruangan

    pabrik, pengukuran terhadap waktu standar produksi, dan penentuan jumlah tenaga kerja

    yang dibutuhkan pada lokasi pabrik tahu Sumber Jaya yang berlokasi di jalan Kenjeran no.

    272 Surabaya.

    2.

    Rumusan Masalah

    1.

    Bagaimana mendesain ulang tata letak pabrik agar keseluruhan operasi kerja menjadi

    lebih optimal.

    2. Bagaimana menentukan waktu standar yang dibutuhkan dalam proses produksi tahu.

    3. Bagaimana menentukan jumlah tenaga kerja yang sesuai agar lebih efektif dan efisien.

    3. Tujuan Penelitian

    1.

    Mampu mengatur area kerja beserta seluruh fasilitas produksi di dalamnya untuk

    membentuk proses produksi yang paling ekonomis, aman, nyaman, efektif, dan

    efisien.

    2. Mampu mengidentifikasiwaktu standar pada pengamatan secara langsung dengan

    metode stopwatch time study.

    3. Mampu mengetahui operation process chart atau peta proses operasi pada pembuatan

    tahu.

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    6/51

    [Type text] Page 3

    4. Mampu menghitung jumlah kebutuhan tenaga kerja yang sesuai sehingga aktifitas

    produksi bisa berjalan dengan lancar.

    4. Manfaat Penelitian

    Mampu memberikan kontribusi terhadap perusahaan dalam beberapa hal yang menunjang

    perbaikan seperti tata letak pabrik, waktu standar dalam proses produksi, dan jumlah tenaga

    kerja yang dibutuhkan.

    5. Ruang Lingkup Penelitian

    Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode stopwatch time study. Lalu

    hanya mengamati produk olahan tahu, dan desain ulang pabrik hanya sebatas layout perbaikan

    sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya.

    6.

    Asumsi

    1. Operator memiliki tingkat kemampuan rata-rata.

    2.

    Kebutuhan terhadap bahan baku dan fasilitas selalu tersedia.

    3.

    Jam kerja telah ditentukan oleh pemilik usaha ( 1 hari = 6 jam kerja, 1 bulan = 26

    hari).

    7. Sistematika Penulisan

    Dalam penelitian ini dibutuhkan sistematika penulisan yang meliputi bagian

    bagian yang terdiri atas:

    1. Bab I: Pendahuluan

    Pada bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah,

    tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika

    penulisan.

    2. Bab II: Tinjauan Pustaka

    Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori pendukung obyek penelitian.

    3. Bab III: Metodologi Penelitian

    Bab ini berisikan tahap-tahap pelaksananaan penelitian yang disajikan dalam

    bentuk flowchart penelitian sebagai landasan dalam proses pelaksanaan

    penelitian secara keseluruhan.

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    7/51

    [Type text] Page 4

    4. Bab IV : Analisa dan Pembahasan

    Bab ini membahas hasil pengamatan dan menganalisa permasalahan pada

    obyek penelitian yang diamati secara langsung

    5. Bab V : Kesimpulan dan Saran

    Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisa yang

    telah dilakukan serta saran yang berguna untuk pelaksanaan penelitian

    selanjutnya.

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    8/51

    [Type text] Page 5

    BAB II

    TINJAUAN PUSTAKA

    Pada bab iniberisikan teori- teori yang akan menunjang pengerjaan dalam tugas ini.

    2.1Profil Perusahaan

    Perusahaan tahu Sumber Jaya yang berlokasi di jalan Kenjeran Kenjeran no. 272

    Surabaya ini sudah berdiri sejak tahun 1923 dengan status kepemilikan usaha telah mencapai

    generasi ketiga dari pihak keluarga Go Lu Ciau.

    Saat ini memiliki jumlah pegawai sebanyak 2 orang (1 laki-laki dan 1 perempuan).

    Setiap hari mampu memproduksi sebanyak 1 wajan yang menghasilkan 8 papan dengan

    bahan baku kedelai sebanyak 20 kg dan menghabiskan biaya produksi sebesar Rp.170.000.

    Jumlah ini jauh berkurang dibandingkan dengan produksi pada 4 tahun yang lalu yaitu

    memiliki kapasitas produksi sebanyak 16 wajan atau setara 320 kg setiap harinya. Selain

    untuk memenuhi kebutuhan pasar di wilayah Surabaya, proses produksi pada waktu itu

    dilakukan secara non-stop dan ekspansi hingga ke beberapa kota seperti Gresik, Lamongan,

    dan Mojokerto. Proses pengurangan produksi pada tahun ini disebabkan munculnya beberapa

    pabrik tahu lokal di sekitar surabaya.Sistem pemasaran tahu ini dilakukan melalui para

    penjual tahu yang berjualan di beberapa pasar dan juga membuka toko di pabrik tahu

    tersebut, yang menjual berbagai makanan berbahan dasar tahu. Inovasi-inovasi produk olahan

    tahu yang dihasilkan, seperti tofu (tahu jepang), botok tahu, kembang tahu, susu kedelai, dan

    lain-lain.

    Gambar 2.1Profil Pabrik Tahu Sumber Jaya

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    9/51

    [Type text] Page 6

    2.1.1 Proses Pengolahan Tahu

    Tahapan pengolahan tahu adalah sebagai berikut:

    Tahu berbahan dasar kedelai kuning, kemudian dibersihkan.

    Kedelai yang telah dibersihkan kemudian dicuci lalu direndam dalam air selama 10

    jam (komposisi 1 bagian kedelai : 2 bagian air).

    Setelah direndam dan sudah dalam kondisi mekar, kedelai dicuci dengan air bersih

    sebanyak 2-3 kali pencucian.

    Kedelai yang sudah bersih ditiriskan.

    Kedelai siap digiling menjadi adonan kedelai. Pada proses penggilingan ditambahkan

    air agar proses penggilingan berjalan lancar dan memberi hasil yang baik.

    Adonan kedelai selanjutnya diberi air kemudian direbus dalam panci steamer sampai

    adonan terlihat mengembang selama 1 jam.

    Pada saat perebusan hampir selesai akan muncul ampas dibagian permukaan panci

    steamer, lalu diambil dan dimasukkan ke dalam wadah tersendiri yang kemudian

    dijual untuk pakan ternak.

    Jika ampas sudah bersih maka akan tersisa sari pati kedelai yang kemudian disaring

    dengan kain saring.

    Setelah itu diberi larutan cuka dan diaduk secara perlahan hingga mengembang

    selama 20 menit.

    Setelah sari pati mengendap di bagian bawah, air yang ada di atas endapan dibuang

    sebanyak mungkin.

    Endapan tahu lalu dicetak dengan pengepresan yang baik selama kurang lebih 10-15

    menit.

    Tahu kemudian dipotong dan siap untuk dipasarkan.

    2.2 Perancangan Sistem Kerja

    Sistem kerja adalah suatu sistem dimana komponen-komponen kerja seperti manusia

    (operator), mesin atau fasilitas kerja lainnya, material serta lingkungan kerja fisikakan

    berinteraksi. Sedangkan metode kerja adalah prinsip-prinsip pengaturan komponen-

    komponen sistem kerja untuk memperoleh beberapa alternatif sistem kerja yang baik.

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    10/51

    [Type text] Page 7

    2.3 Pengukuran Kerja

    Pengukuran kerja adalah pengukuran kerja dilihat dari waktu kerja pada saat operator

    melakukan kerja. Pengukuran kerja merupakan metode penetapan keseimbangan antara

    kegiatan dengan manusia yang dikontribusikan dengan output yang dihasilkan. Pengukuran

    kerja dibagi menjadi dua yaitu:

    1. Pengukuran kerja langsung adalah pengukuran waktu kerja yang dilakukan secara

    langsung di tempat dimana pekerjaan diukur dan dijalankan. Cara pengukurannya

    dilakukan dengan menggunakan alat bantu seperti jam henti (Stopwatch) dan

    sampling kerja.

    2. Pengukuran kerja tidak langsung adalah pengukuran kerja yang dengan cara

    dihitung dengan metode standar data / formula, pengukuran kerja dengan analisa

    regresi, penetapan waktu baku dengan data gerakan. Penetapan waktu baku

    dengan data waktu gerakan Predetermined Motion Time System (Sritomo, 2006)

    di bagi menjadi 2 kelompok yaitu :

    a.

    Sistem Faktor kerja (Work factor System) merupakan salah satu system

    dari predetermined Time System yang paling awal dan secara luas

    diaplikasikan, untuk menetapkan waktu untuk pekerjaan manual dengan

    menggunakan data waktu gerakanyang telah ditetapkan. Langkah-langkah

    untuk menentukan system factor kerja antara lain:

    Membuat analisa pada setiap langkah kerja yang ada berdasarkan

    pada empat variable (anggota tubuh, Gerakan, manual control dan

    beban Kerja)

    Menetapkan waktu baku tepat diperoleh dari tabel data waktu baku

    gerakan untuk setiap gerakan kerja (Allowance Time).

    b.

    Method Time Measurement adalah suatu system penetapan awal waktu

    baku (Predetermined Time Standard) yang dikembangkan berdasarkan

    studi gambar gerakan-gerakan kerja dari suatu operasi kerja.

    2.4

    Pengukuran Waktu Kerja Dengan Jam Henti (Stopwatch Time Study)

    Pengukuran waktu kerja dengan jam henti diperkenalkan pertama kali oleh Frederick W.

    Taylor. Metode ini baik diaplikasikan untuk pekerjaan yang berlangsung singkat dan

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    11/51

    [Type text] Page 8

    berulang-ulang (repetitive). Dari hasil pengukuran maka diperoleh waktu baku untuk

    menyelesaikan suatu siklus pekerjaan, yang mana waktu ini akan dipergunakan sebagai

    standard penyelesaian pekerjaan bagi semua pekerja yang akan melaksanakan pekerjaan yang

    sama seperti itu. Secara garis besar,langkah-langkah akan dijelaskan seperti dibawah ini.

    a. Definisi pekerjaan yang akan diteliti untuk diukur waktunya dan beritahukan

    maksud dan tujuan pengukuran ini kepada pekerja yang dipilih untuk diamati dan

    supervisor yang ada.

    b.

    Catat semua informasi yang berkaitan erat dengan penyelesaian pekerjaan seperti

    layout, karakteristik, spesifikasi mesin atau peralatan kerja lain yang digunakan.

    c. Amati, ukur, dan catat waktu yang dibutuhkan operator untuk menyelesaikan

    elemen-elemen kerja tersebut.d. Tetapkan jumlah siklus kerja yang harus diukur dan dicatat.

    e. Tetapkan rate of performance dari operator saat akan melaksanakan aktivitas kerja

    yang diukur dan dicatat waktunya tersebut.

    f. Sesuiakan waktu pengamatan berdasarkan performance yang ditunjukkan oleh

    operator tersebut sehingga akhirnya akan diperoleh waktu kerja normal.

    g. Tetapkan waktu kelonggaran (allowance time) guna memberikan fleksibilitas.

    h. Tetapkan waktu kerja baku ( standard time) yaitu jumlah total antara waktu

    normal dan waktu longgar.

    2.5 Cara pengukuran dan Pencatatan Waktu Kerja

    2.5.1

    Uji Kecukupan Data

    Untuk menetapkan beberapa jumlah observasi yang seharusnya dibuat (N) maka

    harus diputuskan terlebih dahulu berapa tingkat kepercayaan (convidence level) dan derajat

    ketelitian (degree of accuracy).Untuk uji kecukupan data, dapat dihitung dengan formulasi

    berikut:

    = / = = (90% , = 1 ; 95%

    ,

    = 2; 99%

    = 3)

    = =

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    12/51

    [Type text] Page 9

    Apabila N < N, maka data dinyatakan cukup. Jika N > N, maka data dinyatakan

    tidak cukup dan perlu dilakukan pengamatan harus ditambah lagi sedemikian rupa sehingga

    data yang diperoleh bisa memberikan tingkat keyakinan dan tingkat ketelitian sesuai yang

    diharapkan (Wignjosoebroto, 2008).

    2.5.2 Uji Keseragaman Data

    Selain kecukupan data, harus dipenuhi dalam pelaksanaan time study maka tidak

    kalah pentingnya adalah bahwa data yang diperoleh haruslah juga seragam. Test

    keseragaman data bisa dilaksanakan dengan cara visual atau mengaplikasikan peta kontrol

    (control chart).

    Peta kontrol adalah suatu alat yang tepat guna dalam mengetest keseragaman data

    yang diperoleh dari hasil pengamatan(Wignjosoebroto, 2008).

    Batas kontrol atas (BKA) atau upper control limit (UCL) serta batas kontrol bawah

    (BKB) atau lower control limit (LCL) untuk grup data dapat dicari dengan formulasi berikut:

    = + . = .

    ; = =

    = Mencari standar deviasi dapat dihitung dengan rumus:

    = :

    2.5.3 Menentukan Faktor Penyesuaian Dengan Metode Westinghouse

    Faktor Penyesuaian atau performance rating merupakan aktivitas untuk menilai

    atau mengevaluasi kecepatan operator.Performance rating adalah langkah yang paling

    penting dalam seluruh prosedur pengukuran kerja karena didasarkan pada pengalaman,

    pelatihan dan analisa penilaian pengukuran kerja (Freivalds, 2009).

    Besarnya harga faktor penyesuaian (p) (Wignjosoebroto, 2008) memiliki tiga

    batasan, yaitu:

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    13/51

    [Type text] Page 10

    1. p > 1 bila pengukur berpendapat bahwa operator bekerja di atas normal (terlalu

    cepat).

    2. p < 1 bila pengukur berpendapat bahwa operator bekerja di bawah normal (terlalu

    lambat).

    3. p = 1bila pengukur berpendapat bahwa operator bekerja dengan wajar.

    Westing house Systems Rating adalah suatu tabel performance raring yang

    berisikan nilai-nilai angka yang berdasarkan tingkatan yand ada untuk masing-masing

    faktor tersebut.

    a. Skill (keterampilan)adalah kecakapan dalam mengerjakan metode yang diberikan dan

    lebih lanjut berhubungan dengan pengalaman, ditunjukkan dengan koordinasi yang

    baik antara pikiran dan tangan.b. Effort (usaha) adalah kemauan untuk bekerja secara efektif.

    c. Condition (usaha) adalah kondisi lingkungan kerja seperti suhu udara, adanya

    ventilasi udara, pencahayaan yang baik, dan kebisingan

    d. Consistency (konsistensi) adalah kenyataan bahwa setiap hasil pengukuran waktu

    menunjukkan yang berbeda.

    Faktor Kelas Lambang Penyesuaian

    Skill

    Super skill A1 + 0.15

    A2 + 0.13

    Excelent B1 + 0.11

    B2 + 0.08

    Good C1 + 0.06

    C2 + 0.03

    Avarage D 0.00

    Fair E1 - 0.05

    E2 - 0.10

    Poor F1 - 0.16

    F2 - 0.22

    Effort

    Excessive A1 + 0.13

    A2 + 0.12

    Excellent B1 + 0.10

    B2 + 0.08

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    14/51

    [Type text] Page 11

    Good C1 + 0.05

    C2 + 0.02

    Average D 0.00

    Fair E1 - 0.04

    E2 - 0.08

    Poor F1 - 0.12

    F2 - 0.17

    Condition

    Ideal A + 0.06

    Excellenty B + 0.04

    Good C + 0.02

    Average D 0.00

    Fair E - 0.03

    Poor F - 0.07

    Consistency

    Perffect A + 0.04

    Excellenty B + 0.03

    Good C + 0.01

    Average D 0.00

    Fair E - 0.02

    Poor F - 0.04

    Tabel 2.1Faktor Penyesuaian Metode Westinghouse

    2.5.4

    Menentukan Waktu Normal

    Waktu normal adalah semata-mata menunjukkan bahwa seorang operator yang

    berkualifikasi baik akan bekerja menyelesaikan pekerjaan pada kecepatan/tempo kerja

    yang normal.Waktu normal adalah rata-rata waktu pengamatan yang disesuaikandengan kecepatan.Jadi, dapat disimpulkan bahwa waktu normal adalah rata-rata

    waktu pengamatan dari seorang operator yang berkualifikasi baik dan disesuaikan

    dengan kecepatan.

    Waktu normal dapat dihitung dengan rumus berikut:

    =

    =

    %

    %

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    15/51

    [Type text] Page 12

    2.5.5 MenentukanAllowance (kelonggaran) kerja

    Waktu longgar yang dibutuhkan dan akan menginterupsi proses produksi ini

    bisa diklasifikasikan menjadi personal allowance sekitar 2 sampai 5% (10 sampai 24

    menit), fatique allowanceberkisar 5 sampai 15 menit, dan delay allowance.

    Pemberian waktu longgar dimaksudkan untuk memberi waktu kepada operator

    untukmenghentikan kerja, membutuhkan waktu-waktu khusus untuk kebutuhan

    pribadi,istirahat melepas lelah dan alasan-alasan lain di luar kontrolnya

    (Wignjosoebroto, 2008).

    2.5.6 Penentuan Waktu Baku

    Penentuan waktu baku untuk menentukan target produksi ini dilakukan dengan

    cara pengukuran langsung dengan menggunakan jam henti. Pengukuran dilakukan

    dikarenakan di dalam melakukan pekerjaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang

    tidak dapat dihindari baik faktor dari dalam maupun dari luar perusahaan. Waktu baku

    didapatkan dengan mengalikan waktu normal dengan kelonggaran (allowance)

    (Wignjosoebroto, 2008).

    Kegunaan waktu baku:

    a. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja (man power planning),

    b. Estimasi biaya-biaya untuk upah karyawan atau pekerja,

    c.

    Penjadwalan produksi dan penganggaran, perencanaan sistem pemberian

    bonus dan insentif bagi karyawan atau pekerja berprestasi,

    d. Indikasi keluaran (output) yang mampu dihasilkan oleh seorang pekerja.

    Standard Time = Normal Time + (Normal Time x % Allowance)

    = %% %

    2.6 Peta Kerja

    2.6.1

    Teori Peta kerja

    Peta kerja merupakan alat yang dapat menggambarkan aktivitas kerja, yang

    secara systematis dan jelas dalam mengumpulkan semua fakta yang berkenaan dengan

    system kerja yang diamati. Sehingga dapat digunakan untuk mengkomunikasikan fakta

    tersebut kepada orang lain. Melalui peta kerja ini dapat dilihat semua langkah aktifitasyang diamati oleh benda kerja dari mulai masuk pabrik, kemudian menggambarkan

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    16/51

    [Type text] Page 13

    semua langkah yang diamatinya seperti transfortasi, operasi mesin, pemeriksaan dan

    perakitan sampai pada akhirnya menjadi suatu produk akhir atau barang jadi, baik

    produk lengkap maupun bagian suatu produk lengkap.

    Peta kerja juga digunakan untuk menganalisa suatu perkerjaan sehingga kita

    mempermudah dalam perencanaan perbaikan kerja. Perbaikan-perbaikan yang dapat

    dilaukan adalah:

    a. Menghilangkan operasi yang tidak perlu

    b. Menggabungkan suatu operasi dengan operasi yang lainnya

    c.

    Menentukan suatu urutan kerja/proses produksi yang lebih baik

    d. Menentukan mesin yang lebih ekonomis

    e. Menghilangkan waktu menunggu antar operasi.

    2.6.2 Lambanglambang yang digunakan dalam Peta Kerja

    Ada 6 (enam) lambang yang sering digunakan dalam peta kerja yaitu:

    1. Operasi =

    Operasi merupakan aktifitas dimana benda kerja mengalami perubahan

    sifat, baik fisik maupun kimia, mengambil dan memberikan informasi

    pada suatu keadaan.

    2.

    Pemeriksaan=

    Aktifitas ini terjadi bila benda kerja/alat kerja mengalami pemriksaan baik

    untuk segi kualitas maupun kuantitas dan dapat digunakan jika kita

    melakukan pemeriksaan terhadap suatu objek/ membandingkan objek

    tertenu.

    3.

    Transportasi=

    Suatu aktifitas ini dimana benda kerja, perkerjaan/alat kerja mengalamiperpindahan tempat yang bukan merupakan bagian dari suatu operasi.

    4. Delay=

    Aktivitas ini terjadi bila dimana benda disimpan untuk jangka waktu cukup

    lama, lambang ini digunakan untuk menyatakan suatu objek yang

    mengalami penyimpanan permanen.

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    17/51

    [Type text] Page 14

    5. Storage =

    Aktivitas ini terjadi bila benda kerja diisimpan untuk jangka waktu cukup

    lama, lambang ini digunakan untuk menyatakkan suatu objek yang

    mengalami penyimpanan permanen.

    6. Aktivitas Gabungan=

    Kegiatan ini terjadi apabila antara aktivitas operasi dan pemeriksaan

    dilakukan bersamaan pada suatu tempat kerja. Gambar 2.2 merupakan

    penjelasan lambang-lambang yang diusulan ASME (American Society Of

    Mechanical Engineering)beserta contohnya.

    Gambar 2.2Lambang-lambang ASME beserta Contohnya

    2.6.3 Macam-macam Peta Kerja

    Pada dasarnya peta kerja yang ada sekarang biasanya dibagi dalam dua kelompok

    besar berdasarkan kegiatannya yaitu peta kerja yang digunakan untuk

    menganalisa kegiatan kerja keseluruhan.Secara umum peta kerja dapat

    digunakan untuk menganalisa proses kerja secara keseluruhan (Wignjosoebroto,

    2006) yaitu antara lain:

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    18/51

    [Type text] Page 15

    a. Peta Proses Operasi (Operation Process Chart)

    Peta Proses Operasi adalah suatu diagram yang menggambarkan langkah-

    langkah proses yang akan dialami bahan baku mengenai urutan operasi

    dan pemeriksaan.

    b. Peta Aliran Proses (Flow Process Chart)

    Peta aliran Proses adalah suatu peta yang akan menggambarkan semua

    aktivitas yang berupa produktif maupun non produktif yang terlibat dalam

    proses pelaksanaan kerja

    c.

    Diagram Aliran (Flow Diagram / String Diagram)

    Diagram Aliran adalah untuk mengevaluasi langkah proses dalamsituasi

    yang lebih jelas dan bermanfaat untuk melakukan perbaikan di dalam

    desain layout fasilitas produksi yang ada.

    2.7 Dasar Teori 5S

    5S adalah prinsip yang paling mudah dipahami. Prinsip ini memungkinkan untuk

    memperoleh partisipasi secara total dari pekerja. Keuntungan yang diperoleh bila dengan

    menerapkan 5S akan terlihat dengan jelas, diantaranya terciptanya keteraturan melalui

    manajemen lingkungan kerja yang baik. Menurut Linstiani (2010) penjabaran dari metode

    5S adalah sebagaimana berikut:

    Seiri (Sisih/Ringkas)

    Menyisihkan barang-barang yang tidak diperlukan di tempat kerja. Prinsip dalam

    menerapkan konsep yang pertama ini adalah mengidentifikasi dan menjauhkan

    barang yg tidak diperlukan di tempat kerja.

    Seiton (Penataan)

    Menata barang-barang yang diperlukan supaya mudah ditemukan oleh siapa saja

    bila diperlukan. Setiap barang mempunyai tempat yang pasti, jelas dan diletakkan

    pada tempatnya. Adapun metode yang dapat digunakan adalah pengelompokan

    barang, penyiapan tempat, memberi tanda batas, memberi tanda pengenal barang,

    membuat denah/peta pelaksanaan barang.

    Seiso (Pembersihan)

    Membersihkan tempat kerja dengan teratur sehingga tidak terdapat debu di lantai,

    mesin dan peralatan. Prinsip: bersihkan segala sesuatu yang ada di tempat kerja.

    Membersihkan berarti memeriksa dan menjaga.

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    19/51

    [Type text] Page 16

    Seiketsu (Pemantapan)

    Memelihara taraf kepengurusan tempat kerja yang baik dan setiap saat. Prinsip:

    semua orang memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan tepat waktu.

    Pertahankan lingkungan 3S (Sisih, Susun, Sasap) yang telah dicapai, cegah

    kemungkinan terulang kotor/rusak.

    Shitsuke (Pembiasaan)

    Memberikan penyuluhan kepada semua orang agar mematuhi disiplin pengurusan

    rumah tangga yang baik atas kesadaran sendiri. Prinsip: berikan pengarahan kepada

    orang-orang untuk berdisiplin mengikuti cara dan aturan penanganan house

    keeping atas dasar kesadaran. Lakukan apa yang harus dilakukan dan jangan

    melakukan apa yang tidak boleh dilakukan.

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    20/51

    [Type text] Page 17

    BAB III

    METODOLOGI PENELITIAN

    Pada bab metodologi penelitian dijelaskan mengenai tahapan-tahapan dalam

    melakukan penelitian, dimana tahapan yang dilakukan dapat dijadikan sebagai pedoman

    dalam melakukan penelitian untuk mencapai tujuan.

    3.1Perumusan Masalah

    Pada tahap ini sebelum menetapkan elemen kegiatan pekerja di pabrik tahu ini , perlu

    dilakukan penentuan deskripsi waktu dan pemetaan proses kerja terlebih dahulu. Pengukuran

    langsung yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode stopwatch time study dalam

    satuan menit. Pengamatan waktu kerja dilakukan pada pabrik tahu Sumber Jaya no.272 Surabaya

    mulai tanggal 23 November 2015 -3 Desember 2015 dan mengukurnya secara obyektif pada

    seluruh elemen kegiatan.

    3.2Obyek dan Subyek Penelitian

    Obyek penelitian adalah menentukan waktu standar, tempat kerja, operasi kerja, peta

    kerja dan tata letak layout serta menentukan potensi hazarddari keseluruhan pekerjaan.

    3.3Alat Penelitian yang Digunakan

    Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

    1. Stopwatch Digital

    Digunakan untuk mengukur waktu siklus atau waktu pengamatan yang

    dihasilkan masing-masing pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya.

    2. Alat tulis dan lembar pengamatan

    3.4Rancangan Pengamatan

    Rancangan bersifat deskriptif supaya bisa mendapatkan informasi yang jelas pada

    perusahaan saat melakukan pengamatan dan hasilnya digunakan untuk perencanaan

    perbaikan

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    21/51

    [Type text] Page 18

    3.5Metode Pengumpulan data

    1.

    Melakukan pengamatan pada keseluruhan elemen kegiatan

    2. Membuat peta kerja dan merancang ulang tata letak layout pabrik

    3.

    Menghitung waktu siklus atau waktu pengamatan dan waktu standar

    4. Menentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.

    Untuk informasi data sekunder mengenai pengaturan jam kerja, jumlah keseluruhan

    tenaga kerja berasal dari perusahaan.

    3.6 Pengolahan data

    Data yang diperoleh dari pengumpulan data selanjutnya diolah untuk mendapatkan

    waktu standar kerja. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

    1. Uji keseragaman data

    2. Uji Kecukupan data

    3. Perhitungan waktu standar

    4. Analisa peta kerja pada proses kerja secara keseluruhan

    5.

    Analisa K36. Analisa dan desain layout pabrik sebagai saran perbaikan

    3.7Kesimpulan dan Saran

    Dari pengolahan data ini dilakukan analisa sehingga hasil akhirnya dapat disimpulkan

    sehingga mampu memberikan saran-saran terbaik sebagai tindak lanjut dari penelitian.

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    22/51

    [Type text] Page 19

    Gambar 3.1.FlowchartMetodologi Penelitian

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    23/51

    [Type text] Page 20

    BAB IV

    ANALISA DAN PEMBAHASAN

    Sebelum memulai pengolahan data dari hasil pengamatan, pada tahapan pertama

    peneliti terlebih dahuluharus mengetahui bahan dasar utama dan peralatan yang digunakan

    dalam pembuatan tahu. Lalu, mencermati proses pengolahan dari bahan baku mentah sampai

    menjadi produk jadi yang siap dipasarkan. Dibawah ini akan dijelaskan secara detail

    mengenai beberapa perihal dalam pembuatan tahu, yaitu:

    4.1Peralatan dan bahan pembuatan tahu

    4.1.1

    Bahan yang dibutuhkan:

    Kedelai 20 kg

    Air secukupnya

    Air cuka secukupnya

    4.1.2 Peralatan yang diperlukan:

    Panci sebanyak 2 buah

    Alat pres

    Kain saringan

    Alat pengaduk

    Baskom untuk wadah kedelai saat dibersihkan

    Baskom untuk menampung hasil dari kedelai yang sudah digiling

    Pisau untuk memotong

    Ember khusus

    4.2Proses Pengolahan Tahu

    Tahapan pengolahan tahu adalah sebagai berikut:

    Tahu berbahan dasar kedelai kuning, kemudian dibersihkan.

    Kedelai yang telah dibersihkan kemudian dicuci lalu direndam dalam air

    selama 10 jam (komposisi 1 bagian kedelai : 2 bagian air).

    Setelah direndam dan sudah dalam kondisi mekar, kedelai dicuci dengan air

    bersih sebanyak 2-3 kali pencucian. Kedelai yang sudah bersih ditiriskan.

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    24/51

    [Type text] Page 21

    Kedelai siap digiling menjadi adonan kedelai. Pada proses penggilingan

    ditambahkan air agar proses penggilingan berjalan lancar dan memberi hasil

    yang baik.

    Adonan kedelai selanjutnya diberi air kemudian direbus dalam panci steamersampai adonan terlihat mengembang selama 1 jam.

    Pada saat perebusan hampir selesai akan muncul ampas dibagian permukaan

    panci steamer, lalu diambil dan dimasukkan ke dalam wadah tersendiri yang

    kemudian dijual untuk pakan ternak.

    Jika ampas sudah bersih maka akan tersisa sari pati kedelai yang kemudian

    disaring dengan kain saring.

    Setelah itu diberi larutan cuka dan diaduk secara perlahan hingga

    mengembang selama 20 menit.

    Setelah sari pati mengendap di bagian bawah, air yang ada di atas endapan

    dibuang sebanyak mungkin.

    Endapan tahu lalu dicetak dengan pengepresan yang baik selama kurang lebih

    10-15 menit.

    Tahu kemudian dipotong dan siap untuk dipasarkan.

    4.3 Analisa Hasil Pengamatan

    Selanjutnya dilakukan tahapan kedua yaitu pengumpulan dan pengolahan hasil data

    dari pengamatan yang telah dilakukan selama 10 hari mulai dari tanggal 23 November 2015 -

    3 Desember 2015. Adapun urutan proses analisa yang dilakukan adalah sebagai berikut:

    4.3.1 Peta Proses Operasi

    Peta kerja (Process Chart) adalah peta kerja yang menggambarkan urutan kerja

    dengan jalan membagi pekerjaan tersebut kedalam elemen-elemen operasi secara detail dan

    diuraikan secara sistematis serta menggunakan simbol ASME. Maka dari itu, keseluruhan

    operasi kerja dapat dapat digambarkan dari bahan mentah sampai menjadi produk akhir

    sehingga analisa perbaikan dari masing-masing operasi kerja individual maupun urutan-

    urutannya secara keseluruhan akan dapat dilakukan. Di bawah ini akan dijelaskan peta proses

    operasi pada pabrik tahu Sumber Jaya Surabaya.

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    25/51

    [Type text] Page 22

    PETA PROSES OPERASI

    Nama Obyek : Pembuatan tahu

    Elemen: Keseluruhan

    Nomor Peta : 01

    Nama operator : Wanto

    Dipetakan Oleh : Brina Cindy Lestari

    Tanggal Pemetaan : 23 November 2015

    Keterangan

    Aktifitas Jumlah Waktu

    (Menit)

    Operasi 9 244.67

    Inspeksi 1 20

    Storage 1 30

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    26/51

    [Type text] Page 23

    4.3.2 Peta Aliran Proses (Flow Process Chart)

    PETA ALIRAN PROSES

    Nama obyek : Pembuatan Tahu

    Tanggal dipetakan : 23 November 2015

    No. Peta : 02

    Dipetakan oleh : Brina Cindy Lestari

    Uraian kegiatan Lambang Keterangan

    Jarak

    (meter)

    Waktu

    (menit)

    Jumlah

    Kacang kedelai di gudang

    penyimpanan

    X 20 kg

    Pemindahan kacang kedelai ke

    wadah

    X 0.5 2

    Kacang kedelai direndam X 0.5 600

    Memanaskan air terlebih

    dahulu di panci dan mengecek

    tungku pembakaran yang

    digunakan untuk memasak

    kedelai

    X X 4 29.22

    Pencucian X 0.5 9.20

    Pemindahan kacang kedelai kewadah

    X 0.5 2

    Penggilingan X 1 12.35

    Pemindahan kacang kedelai ke

    wadah

    0.5 2

    Perebusan X X 4 99.23

    Pengambilan ampas di

    permukaan panci

    X 0.3 2

    Penyaringan yang diletakkan

    di panci kedua

    X X 0.5 27.06

    Pemberian Larutan Cuka

    X X 1 22.06

    Pengendapan X 0.5 14.22

    Pembuangan air sisa endapan X 0.5 2

    Pencetakan di Alat Pres X X 1 22.01

    Pemotongan X X 1 9.32

    X

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    27/51

    [Type text] Page 24

    Pada peta aliran proses diatas ditunjukkan dalam bentuk diagram yang

    menggambarkan semua aktivitas baik yang produktif maupun yang tidak produktif yang

    terlibat dalam proses pelaksanaan kerja. Pada penggambarannya masih digunakan simbol

    ASME seperti pada peta sebelumnya.

    4.3.3 Diagam Aliran ( Flow Diagram)

    Pada pembuatan diagram aliran (flow diagram) mengacu pada peta aliran proses yang

    sudah dibuat sebelumnya. Simbol-simbol ASME dan nomor-nomor aktivitas masing-masing

    juga dicantumkan.Adapun keterangan dari masing-masing nomor dapat dilihat pada tabel

    keterangan yang sudah dicantumkan diatas.

    Jika dilihat dari gambar diagram aliran proses masih perlu dilakukan perbaikan-

    perbaikan pada desain layout produksi seperti arah lintasan / aliran proses, jarak lebih

    diminimumkan antar workstation, dan gerakan bolak-balik (backtracking).

    Keterangan:

    No Elemen No

    1 Pemanasan Air 6 Pemberian Larutan Cuka

    2 Pencucian 7 Pengendapan

    3 Penggilingan 8 Pencetakan di Alat Pres

    4 Perebusan 9 Pemotongan

    5 Penyaringan

    1

    2

    3

    4

    5, 6, 7

    8

    9

    Gambar 4.1Flow Diagram

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    28/51

    [Type text] Page 25

    Saat ini kondisi layoutpabrik dan kondisi fisik lingkungan kerjadi perusahaan

    mengalami kendala. Kondisi layoutdi pabrik mengalami kendaladalam hal jarak pemindahan

    bahan baku (materialhandling) yang kurang efisien. Selain itu hubungan kedekatan antar

    stasiunkerja kurang diperhatikan sehingga membuat aliranmaterial handling menjadi kurang

    optimal.Layout pabrik tahu ini dapat dilihat pada gambar . Melihat kondisi ini,perlu adanya

    suatu pertimbangan untuk mengubah tata layout yang ada agar menjadi lebih efektif dan

    efisien.

    Dibawah ini dicantumkan perbaikan desain tata layout pada pabrik tahu ini agar

    menjadi lebih efektif dan dengan menggunakan bantuan software Google Sketchup.

    Gambar 4.2Layout tampak atas bagian depan

    Gambar 4.3Layout tampak atas bagian belakang

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    29/51

    [Type text] Page 26

    Pada gambar di bawah ini adalah kondisi layout yang baru pada masing-masing

    workstation di pabrik tahu sumber jaya.

    a. Departemen 1

    Pada departemen ini terdiri dari elemen kerja bagian pencucian, penggilingan, dan

    gudang raw material untuk pembuatan tahu yaitu kedelai.

    Gambar 4.4Layout tampak atas keseluruhan

    Gambar 4.5Layout Departemen 1

    Gambar 4.6Layout Gudang Kedelai

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    30/51

    [Type text] Page 27

    b. Departemen 2

    Pada departemen ini merupakan workstation pengolahan kedelai yang memiliki

    beberapa elemen kerja yaitu perebusan, penyaringan, pemberian larutan cuka, dan

    pengendapan. Selain menghasilkan good product yaitu tahu dan susu kedelai, juga

    menghasilkan sisa ampas tahu yang masih memiliki nilai jual sebagai pakan ternak

    setelah proses perebusan.

    Gambar 4.7Layout Tempat Penggilingan

    Gambar 4.8Workstation Pengolahan Kedelai

    Gambar 4.8Workstation Pengolahan Kedelai

    Gambar 4.9Layout elemen kerja bagian perebusan, penyaringan, dan pengendapan

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    31/51

    [Type text] Page 28

    c. Departemen 3

    Pada departemen ini adalah bagian workstation hasil olahan tahu yang memiliki

    elemen kerja yaitu pengepresan, pemotongan, dan toko penjualan tahu. Jadi pada toko

    ini customer dapat membeli secara langsung dari finished goods yang menyajikan

    beberapa hasil produk olahan tahu seperti tahu jawa, tofu, tahu jepang, susu kedelai,

    dan produk olahan dari kedelai lainnnya.

    Gambar 4.10Layout tampak depan

    Gambar 4.11Layout tampak atas pada workstation pengepresan dan pemotongan

    Gambar 4.12Layout tampak atas pada toko bagian penjualan tahu

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    32/51

    [Type text] Page 29

    Saat ini kondisi layoutpabrik dan kondisi fisik lingkungan kerjadi perusahaan

    mengalami kendala. Kondisi layoutdi pabrik mengalami kendaladalam hal jarak pemindahan

    bahan baku (materialhandling) yang kurang efisien. Selain itu hubungan kedekatan antar

    stasiunkerja kurang diperhatikan sehingga membuat aliranmaterial handling menjadi kurang

    optimal.Layoutpabrik tahu ini dapat dilihat pada gambar 1. Melihat kondisi ini,perlu adanya

    suatu pertimbangan untuk mengubah tata layout yang ada agar menjadi lebih efektif dan

    efisien.

    Selanjutnya, dilakukan pemberian saran seperti perbaikan sarana penunjang yang

    ditujukan kepada pemilik usaha berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan adalah sebagai

    berikut:

    a. Perbaikan pada bagian workstation pencucian

    Gambar 4.13Layout setelah perbaikanGambar 4.14Layout sebelum

    perbaikan

    Gambar 4.15Tampak depan pada sarana pencucian yang baru

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    33/51

    [Type text] Page 30

    b. Penambahan sarana K3 dan transportasi bahan baku

    Gambar 4.16Tampak atas pada sarana pencucian yang baru

    Gambar 4.17Kondisi Existing 1 Gambar 4.18Kondisi Existing 2

    Gambar 4.19Penambahan sarana transportasi dan alat pemadam api

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    34/51

    [Type text] Page 31

    4.3.4 Beberapa hal dibawah ini dapat ditemukan permasalahan yang ada pada pekerja

    akibat unsafe behaviour dan unsafe condition saat pekerjaan berlangsung.

    No. Temuan Landasan Hukum

    1. Kerja dengan membungkuk

    dalam waktu terlalu lama

    - Permen Perburuhan No. 7 Tahun

    1964 Pasal 9 Ayat 4

    -

    UU No. 1 Tahun 1970: Pasal 3 Ayat 1Butir m

    2. Menuang adonan dengan posisi

    yang salah

    - Permen Perburuhan No. 7 Tahun

    1964 Pasal 9 Ayat 4

    - UU No. 1 Tahun 1970: Pasal 3 Ayat 1

    Butir m

    3. Tenaga kerja bekerja tanpa

    menggunakan salah satu APD

    sepatu boots, masker, dan

    sarung tangan)

    - UU No. 1 Tahun 1970: Pasal 3 Ayat 1

    Butir f; Pasal 9 Ayat 1 Butir c; Pasal

    12 Butir b; dan Pasal 14 Butir c

    - Permen Perburuhan No. 7 Tahun

    1964 Pasal 2 Butir f

    - PERMENAKER No. PER.

    02/MEN/1992 Pasal 10 Ayat 1 Butir c

    4. Tata letak barang-barang tidak

    teratur

    Permen Perburuhan No. 7 Tahun 1964

    Pasal 5 ayat 11 dan 12

    Gambar 4.20Penambahan Kotak P3K

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    35/51

    [Type text] Page 32

    5. Lantai licin - Permen Perburuhan No. 7 Tahun

    1964 Pasal 4 Ayat 3

    -

    UU No. 1 Tahun 1970: Pasal 3 Ayat 1

    Butir g

    6. Alat-alat banyak yang terkorosi

    sehingga membahayakan tenaga

    kerja

    PERMENAKER No. PER.

    02/MEN/1992 Pasal 10 Ayat 1 Butir c

    7. Ruang gerak terbatas Permen Perburuhan No. 7 Tahun 1964

    Pasal 5 Ayat 1 dan 5

    8. Tempat kerja terlalu lembab -PERMEN Perburuhan No. 7 Tahun

    1964 Pasal 5 Ayat 9

    -

    UU No. 1 Tahun 1970: Pasal 3 Ayat 1

    Butir j

    Analisis K3 Pekerja

    Setelah melakukan pengamatan pada pabrik tahu, terdapat beberapa temuan

    negatif yang tidak sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan

    keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Potensi-potensi bahaya tersebut dapat

    diminimalisasi dengan melakukan beberapa hal berikut.

    No Kondisi Pekerja Keterangan

    1 Kerja dengan membungkuk dalam waktu

    terlalu lama.

    Aktifitas seperti ini merupakan salah satu

    contoh pekerjaan yang tidak dilakukan

    secara ergonomis. Sebagaimana yang kita

    ketahui bahwa membungkuk terlalu lamaakan menyebabkan low back pain atau

    nyeri pada tulang belakang, tulangbelakang cenderung bengkok ke depan

    atau lordosis. Dalam konsep ergonomis

    posisi membungkuk lebih dari 30o tidak

    boleh melebihi nilai ambang batas (NAB)yaitu 2 jam per hari. Sedangkan pada

    pabrik tahuini para pekerja banyak yangmelakukan pekerjaan dengan posisi

    membungkuk lebih dari 2 jam dalamsehari.

    Untuk mengendalikan potensi bahayakesehatan diatas maka perlu dilakukan

    beberapa hal seperti berikut menyediakantempat duduk agar pekerja dapat

    Tabel 4.1 Peraturan Menteri terhadap perlindungan buruh dan hazarddi lokasi kerja

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    36/51

    [Type text] Page 33

    beristirahat, rotasi kerja agar pekerja tidakmembungkuk melebihi batas NAB yakni 2

    jam per hari, serta melakukan pekerjaan

    istirahat di sela-sela pekerjaan

    membungkuk.

    2. Menuang adonan dengan posisi yang salah. Pekerjaan seperti itu adalah suatupekerjaan yang tidak dilakukan secara

    ergonomis, dan dapat mengakibatkanterkilir dan kejang otot. Selain itu juga

    membahayakan pekerja seperti terkena airmendidih yang bisa membuat kulit wajah

    terkelupas.

    Dalam proses pembuatan tahu, pekerja

    diharuskan menuang adonan secara

    kontinyu agar diperoleh adonan tahu yang

    baik.Untuk mengendalikan kondisi yangtidak sesuai dengan prinsip-prinsip

    ergonomis, maka harus dilakukan

    pengendalian potensi bahaya padakesehatan, seperti mengajari para pekerja

    bagaimana cara menuang adonan secara

    ergonomis.

    3. Tenaga kerja bekerja tanpa menggunakanAPD.

    Para pekerja tidak menggunakan alas kaki,

    padahal banyak bahaya yang ada di

    lingkungan kerja. Misalnya kondisi lantai

    yang sangat licin dan tidak rata.Alat perlindungan diri merupakan salah

    satu cara untuk melindungi pekerja daripotensi bahaya di tempat kerja termasuk

    panas dalam pabrik tahu ini.Berdasarkan pengamatan saya, para

    pekerja tidak menggunakan baju dansarung tangan sehingga dapat terpapar

    potensi bahaya berupa panas danmenimbulkan penyakit akibat kerja (PAK)

    berupa kulit melepuh terkena tumpahanadonan tahu. Selain itu dalam industri

    makanan, konsep higienitas sangat penting.

    Jika pekerja tidak memakai baju ataupun

    penutup kepala, keringat ataupun rambutdari pekerja dapat terjatuh ke makanan

    yang diolah.

    4. Tata letak barang-barang tidak teratur. Tata letak barang-barang yang tidak teraturakan menimbulkan potensi bahaya bagi

    pekerja antara lain tertimpa, terjatuh, dan

    tersandung. Para pekerja dalam pabrik tahu

    tersebut meletakkan barang sembarangan

    di ruangan produksi, hal ini sangatmembahayakan bagi orang yang ada di

    ruangan tersebut. Selain itu, tempatproduksi juga dijadikan sebagai gudang

    mebel.Potensi bahaya tersebut dapat

    diminimalisasi jika manajemen memberi

    rak khusus untuk menempatkan bahanbaku dan alat-alat produksi. Sehingga

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    37/51

    [Type text] Page 34

    pekerja memiliki kesadaran untukmeletakkan barang-barang tersebut ditempat yang seharusnya. Selain itu,

    sebaiknya mebel-mebel dipindahkan dari

    tempat produksi.

    5. Lantai licin. Pada pabrik tersebut, banyak bagian lantai

    yang terlihat basah dan licin. Hal ini

    menyebabkan potensi bahaya terpeleset

    terhadap tenaga kerja.Untuk mengendalikan bahaya tersebut,

    tenaga kerja harus membersihkan lantai

    secara teratur setiap sebelum dan sesudahpekerjaan dilakukan.

    6. Alat-alat banyak yang terkorosi sehinggamembahayakan tenaga kerja.

    Bahan korosif adalah bahan yang

    dapat mengakibatkan kerusakan pada

    jaringan hidup atau bahan lainnya

    (logam). Umumnya berupa jenis asamatau basa. Bahan tersebut juga dapat

    merusak wadah atau tempat dari bahantersebut. Contoh bahan korosif adalah

    HCl, KOH, NaOH, dll. Pada pabriktersebut, terdapat banyak mesin yang

    terkorosi sehingga sangat berpotensi

    menghasilkan debu logam yang bisa

    mengiritasi saluran pernapasan dan kulit.

    Untuk mengendalikan bahaya

    tersebut, hal yang sebaiknya dilakukanoleh operator mesin adalah melumasi

    mesin secara berkala. Selain itu, upaya

    lain yang juga bisa dilakukan adalahmelapisi mesin dengan cat anti karat.

    7. Ruang gerak terbatasRuang gerak terbatas adalah kondisi dimana

    ruangan yang digunakan terlalu sempit

    sehingga menyebabkan ketidaknyamananbagi pekerja untuk dapat bekerja denganbebas. Pada pabrik tahu tersebut, ruang

    gerak pekerja tidak lebih dari 1 m, hal ini

    menimbulkan potensi bahaya seperti yang

    telah disebutkan diatas.

    Hal yang harus dilakukan ialah

    mengondisikan agar ruang gerak tiap-tiappekerja dari sebelumnya 1 m menjadi 2 m.

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    38/51

    [Type text] Page 35

    8. Tempat kerja terlalu lembap Untuk mengendalikan keadaan tersebut,

    hal yang harus dilakukan adalah

    mengondisikan tempat kerja agar

    mendapatkan sinar matahari yang cukup,yakni dengan membuat ventilasi yang

    cukup, serta melakukan pembersihan pada

    lantai yang terkena tumpahan adonan.

    9. Panel listrik yang tidak tercover dengan baik Pada pabrik tahu ini juga memiliki

    kondisi yang membahayakan pekerja saatmelintasi ruangan antara gudang mebel

    dan ruang pencucian yaitu terdapat panel

    listrik yang tidak tercover dengan baik

    sehingga apabila secara tidak sengajatersentuh maka bisa tersengat oleh aliran

    listrik sebesar 220 volt.Perbaikan yang harus dilakukan adalah

    melakukan perbaikan dengan meletakkanpanel listrik pada daerah yang aman dan

    jauh dari jangkauan pekerja serta

    diletakkan pada area khusus.

    10. Pekerja merokok di dekat tungku

    pembakaran

    Pekerja merokok di dekat tungku

    pembakaran selama menunggu proses

    perebusan. Hal ini tentu termasuk kategoriunsafe behaviour karena kurang

    menghiraukan potensi bahaya yang terjadi

    seperti timbulnya ledakan apabila rokoktidak sengaja terjatuh di dekat tungku.

    Apabila sampai terjadi kecelakaan maka

    dapat mengakibatkan luka bakar.

    Pihak pekerja sebaiknya perlu sadar diri

    terhadap konsekuensi yang dihadapiapabila merokok tetap dilakukan di lokasi

    yang berpotensi terjadinya hazard.

    Tabel 4.2Hasil temuan potensi bahaya di tempat kerja

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    39/51

    [Type text] Page 36

    4.3.5 Pengendalian Bahaya

    Dari berbagai temuan negatif yang ditemukan di tempat kerja tersebut, maka

    perusahaan harus melakukan pengendalian terhadap bahaya-bahaya yang telah disebutkan

    diatas. Ada 3 jenis pengendalian bahaya, yaitu sebagai berikut.

    a. Pengendalian teknik, dapat dilakukan dengan cara:

    - Memperbaiki ventilasi

    - Memperbaiki sistem penerangan

    - Melakukan uji kelayakan mesin secara berkala

    b.

    Pengendalian administratif, dapat dilakukan dengan cara:

    - Briefing sebelum melakukan pekerjaan tentang penggunaan mesin dan bahaya

    yang ditimbulkannya.

    - Safety training untuk pekerja baru.

    - Membuat poster-poster K3, seperti pemasangan gambar-gambar kecelakaan kerja

    yang mungkin terjadi dan anjuran penggunaan APD yang sesuai.

    -

    Membuat jalur emergency response plan(ERP) dan meeting point.

    -

    Rotasi kerja.

    c. APD, dapat dilakukan dengan cara:

    - Memakai baju

    -

    Memakai sepatu boots

    - Memakai masker

    -

    Memakai sarung tangan

    -

    Memakai penutup kepala

    4.3.6

    Kondisi-kondisi kerja yang tidak memenuhi persyaratan ENASE (Efektif, Nyaman,

    Aman, Sehat, dan Efisien)

    Desain suatu sistem kerja harus menjadikan manusia menjadi pusat dalam

    perancangannya. Dengan maksud segala sesuatu yang dirancang seperti metode kerja,

    peralatan, lingkungan fisik dan bahkan organisasi kerjanya harus dapat mengakomodasi

    kemampuan dan keterbatasan manusia agar manusia dapat melakukan pekerjaanya dengan

    Efektif, Nyaman, Aman, Sehat dan Efisien (ENASE).

    Karakterisitik fungsional dari manusia seperti kemampuan penginderaan, waktu

    respon/tanggapan, daya ingat, posisi optimum tangan dan kaki untuk efisiensi kerja otot, dan

    lain-lain adalah merupakan suatu hal yang belum spenuhnya dipahami oleh masyarakat

    awam. Seperti halnya pada pabrik tahu yang menjadi objek pada makalah ini. Banyak dari

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    40/51

    [Type text] Page 37

    cara kerja dari para pekerja yang tidak mempresentasikan ENASE. Hal-hal yang tidak

    mempresentasikan ENASE diantaranya:

    1.

    Pekerja dengan posisi berdiri melakukan aktivitas penyaringan, dimana aktivitas

    tersebut dilakukan dengan menggoyang- goyangkan beban seberat 4 kg dengan

    kondisi disekitar tempat penguapan tahu bersuhu cukup tinggi.

    2. Menuang adonan dengan posisi yang salah

    3. Ruang gerak terbatas

    4. Pembagian pekerjaan yang kurang jelas dikarenakan pekerja yang sedikit

    5.

    Tata letak barang-barang tidak teratur

    6. Lantai pabrik licin

    7. Alat-alat yang dipergunakan didalam pabrik banyak yang terkorosi sehingga

    membahayakan tenaga kerja

    8. Tempat kerja terlalu lembab

    9. Panel listrik yang tidak tercover dengan baik

    10.

    Tidak adanya ketegasan dan peraturan yang jelas dari atasan dalam hal ini pemilik

    pabrik tahu mengenai peletakkan barang-barang pada pabrik tahu.

    4.3.7 Implementasi 5S

    Tahapan-tahapan dalam penerapan 5S menurut Osada (2004) adalah sebagai berikut

    1. Perancangan Metode 5S

    Tahap ini merupakan tahap paling awal dari penerapan metode 5S. Maksud

    perancangan disini adalah lebih kepada perencanaan apa saja yang akan

    dilakukan nantinya pada tahap penerapan dari 5S. Selain itu pada tahap ini juga

    dilakukan penentuan lokasi yang akan diterapkan metode 5S.

    Seiri, pertama kita harus melakukan identifikasi ruang lingkup dan target

    yang akan diterapkan proses pemilahan pada tugas ini. Area yang akan

    dilakukan proses pemilahan adalah pada area lantai produksi. Setelah itu

    dilakukan identifikasi apa saja yang perlu dipilah atau dipisahkan pada ruang

    lingkup yang telah dipilih yaitu pemisahan antara lantai produksi dengan gudang

    mebel.

    Seiton, untuk tahap awal dilakukan analisis, kemudian menentukan tempat

    penataan yang tepat, menentukan cara penyimpanan peralatan yang baik,

    kemudian dilakukan kegiatan untuk menaati aturan penyimpanan yang telah

    dibuat.

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    41/51

    [Type text] Page 38

    Seiso, tahap awal yang dilakukan adalah melakukan identifikasi dan

    menentukan sasaran. Pada pabrik tahu ini dapat diidentifikasi bahwa lantai

    produksi terlihat becek, berlumut dan banyak sisa-sisa kotoran dari hasil

    pencucian kedelai serta kurangnya tingkat kebersihan peralatan setelah selesai

    bekerja. Setelah masalah dan sasaran dapat diketahui maka barulah dilakukan

    proses pembersihan baik itu pembersihan lantai produksi maupun peralatan yang

    digunakan. Apabila sudah dibersihkan maka akan dilakukan identifikasi sumber

    penyebab lantai produksi kotor dan mencari solusi pencegahan agar bisa

    mengurangi lantai dan peralatan tidak kotor lagi.

    Seiketsu, perancangan yang akan dilakukan pada tahap ini adalah pemberian

    label dan batas area kerja yang bertujuan agar para pekerja mengetahui tempat

    dan batas penempatan peralatan maupun area kerja, sehingga nantinya pekerja

    bisa terbiasa dengan penerapan metode 5S yang telah dirancang.

    Shitsuke, perancangan yang dilakukan pada tahap ini adalah tertuju pada

    pimpinan perusahaan, untuk selalu mengontrol pekerjanya agar terbiasa dengan

    penerapan metode 5S ini dengan memberikan penyuluhan tiap minggu maupun

    melakukan pengontrolan secara langsung ke lapangan.

    2. Sosialisasi Metode 5S

    Tahap sosialisasi ini adalah tahapan yang dilakukan selanjutnya setelah

    perancangan. Pada tahap ini melalui bantuan dari pimpinan perusahaan

    dilakukan sosialisasi kepada semua karyawan mengenai penerapan metode 5S

    yang akan dilakukan. Semua karyawan diberikan penjelasan tentang pengertian,

    tujuan serta manfaat dari metode 5S. Selain itu juga diberikan sosialisasi tentang

    rancangan metode 5S yang telah dibuat. Hal ini bertujuan agar para pekerja bisa

    mengerti dan memahami tentang 5S, sehingga penerapan 5S bisa lebih mudah

    untuk diterapkan

    3.

    Penerapan/Implementasi Metode 5S

    Tahapan ini merupakan proses penerapan yang akan dilakukan setelah

    dilakukan proses perancangan dan sosialisasi 5S. Tahapan ini dilakukan untuk

    merealisasikan perancangan metode 5S yang telah dibuat ada 5 aspek yang akan

    diterapkan yaituseiri,seiton, seiso,seiketsu, danshitsuke.

    a. Seiri

    Metode seiri fokus diterapkan pada area lantai produksi yang mana area ini

    dijadikan juga sebagai area gudang mebel. Pada keseluruhan area sebenarnya

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    42/51

    [Type text] Page 39

    terlihat sangat berantakan dan tidak memiliki keteraturan sehingga diperlukan

    ada pemindahan mebel-mebel yang ada di lantai produksi guna mempermudah

    jalannya produksi pda pabrik tahu ini. Dari hasil pemilahan ini maka diperoleh

    keadaan lantai terlihat lebih memiliki ruangan sehingga pekerja lebih leluasa

    untuk melakukan pekerjaannya.

    b. Seiton

    Seiton merupakan S yang kedua dari metode 5S. Pada tahap ini merupakan

    kelanjutan dari seiri, dimana dari hasil pemilahan yang telah dilakukan akan

    dilanjutkan dengan proses penataan peralatan yang ada pada latai produksi.

    Misalnya penataan terhadap tempat pemotongan tahu, penataan tempat

    menyimpan cetakan tahu dan juga tempat penyimpanan cuka sebagai bahan lain

    dalam proses pembuatan tahu. Cuka diletakkan didekat bak air untuk proses

    pembuatan tahu mengambilnya apabila dibutuhkan. Sedangkan untuk alat

    tempat untuk menyimpan cetakan tahu disusun didekat tempat untuk mencetak

    tahu sehingga pekerja lebih mudah mengambil dan menggunakannya. (lebih

    jelasnya bisa dilihat pada layout perbaikan tata letak stasiun proses produksi

    tahu)

    c. Seiso

    Pada tahap ini hal yang dilakukan adalah proses pembersihan. Adapun

    pembersihan yang dilakukan adalah pembersihan terhadap lantai produksi dan

    peralatan yang digunakan untuk proses produksi pembuatan tahu. Lantai pabrik

    dibersihkan dari lumut-lumut dan sisa-sisa pencucian dari kedelai. Pembersihan

    lantai produksi ini bertujuan demi keamanan dan kenyaman pekerja pada saat

    melakukan pekerjaannya, karena jika lantai licin dan kotor bisa membuat

    pekerja tergelincir dan jatuh. Sedangkan untuk pembersihan peralatan kerja

    dilakukan dengan tujuan perawatan terhadap peralatan tersebut dan kehigienisan

    hasil produksi.

    d.

    Seiketsu

    Pada tahap ini lebih mengarah pada proses pemantapan terhadap metode 5S

    yang telah diterapkan. Pada tahap ini dilakukan suatu upaya bagaimana

    penerapan yang telah dilakukan tetap berlangsung terus menerus bukan untuk

    sementara saja dengan cara pembuatan label pada area kerja. Selain itu juga

    dilakukan pembuatan garis batas area kerja yang bertujuan agar penyusunan

    peralatan kerja lebih tertata dengan baik. Dengan adanya pembuatan labeling

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    43/51

    [Type text] Page 40

    dan garis batas area kerja bisa membuat karyawan mengetahui dimana

    penempatan peralatan yang digunakan dan mengetahui batas areanya, sehingga

    penerapan ini bisa berlangsung terus menerus.

    e.

    Shitsuke

    Tahap ini merupakan bagian terakhir dari metode 5S. Pada bagian ini lebih

    memfokuskan bagaimana cara untuk membiasakan diri terhadap penerapan

    metode 5S. untuk itu diperlukan kesadaran dari para pekerja untuk memiliki

    pola kerja yang sesuai metode 5S demi kenyamanan dan keamaan dalam

    bekerja. Mengingat sifat manusia yang berbeda-beda maka perlu seseorang yang

    bisa mengontrolnya. Dalam hal ini peran pimpinan dibutuhkan untuk peduli dan

    mampu mengontrol pekerja agar selalu menjaga lingkungan kerja berdasarkan

    metode 5S yang telah diterapkan.

    4. Evaluasi Penerapan Metode 5S

    Pada tahap ini dilakukan proses evaluasi terhadap penerapan yang telah

    dilakukan. Tahapan ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana

    penerapan 5S yang telah dilakukan. Dari evaluasi ini nantinya bisa diketahui apa

    saja yang telah diterapkan dan apa saja yang menjadi kendala pada penerapan

    metode ini dan pada tahap evaluasi ini juga dilakukan proses pengecekan

    kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan tabel evaluasi kegiatan. Tetapi

    untuk tahapan ini belum dilakukan karena belum diterapkan secara langsung

    terhadap pabrik tahu Sumber Jaya.

    4.3.8 Metode Pengolahan Data Waktu Kerja

    Pada pengukuran waktu kerja dari proses produksi tahu ini menggunakan teknik

    pengukuran kerja secara langsung yaitu dengan menggunakan stopwatch time study (jam

    henti). Sebelum melakukan pengukuran secara obyektif, terlebih dahulu harus menetapkan

    langkah-langkah yang sistematis pada setiap kegiatan pengukuran kerja.

    a.

    Melakukan definisi pekerjaan yang akan diukur dan akan ditetapkan waktu

    standarnya. Lalu membagi siklus kegiatan yang berlangsung ke dalam elemen-

    elemen kegiatan sesuai dengan aturan yang ada. Pada tabel berikut ini akan

    diuraikan mengenai elemen-elemen kegiatan pembuatan tahu yang berlangusng

    pada pabrik tahu Sumber Jaya.

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    44/51

    [Type text] Page 41

    Urutan ke- Elemen Kegiatan Urutan ke- Elemen Kegiatan

    1. Pemanasan Air 6. Pemberian Larutan Cuka

    2. Pencucian 7. Pengendapan

    3. Penggilingan 8. Pengepresan4. Perebusan 9. Pemotongan

    5. Penyaringan

    b. Melakukan pengamatan dan pengukuran waktu

    Dalam tugas ini digunakan N = 10 untuk setiap siklus atau elemen kegiatan.

    Elemen

    Kegiatan

    N-Pengamatan (menit)

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    Total

    Waktu

    Rata-

    rata

    Pemanasan Air 29.40 28.47 27.56 30.15 28.52 29.34 27.42 30.05 28.10 29.15 288.16 29.22

    Pencucian 10.15 9.10 9.48 8.20 9.14 8.36 10.27 9.10 8.31 9.53 92 9.20

    Penggilingan 12.51 11.53 13.40 11.28 12.35 13.21 12.58 11.16 13.37 12.06 123.45 12.35

    Perebusan 98.45 99.10 100.25 99.20 98.36 98.17 100.13 99.38 99.24 100.05 992.33 99.23

    Penyaringan 27.25 27.05 26.58 28.40 26.39 29.56 28.44 29.17 26.20 27.51 276.55 27.06

    PemberianLarutan Cuka 21.50 22.34 20.45 23.37 21.50 23.22 22.45 20.33 23.29 22.12 220.57 22.06

    Pengendapan 15.16 13.20 14.31 12.59 13.28 13.41 12.38 14.22 15.17 14.52 138.24 14.22

    Pencetakan di

    Alat Pres 21.48 21.26 20.34 22.14 20.55 23.13 21.59 23.25 22.15 20.24 216.13 22.01

    Pemotongan 9.35 9.37 8.49 10.36 9.14 9.22 10.20 8.48 8.50 10.09 93 9.32

    Keterangan: Rata-rata(menit): Total Waktu per- elemen kegiatan (menit)

    N-Pengamatan (menit)

    Pada hasil data pengamatan diatas dapat diketahui nilai rata-rata per elemen kegiatan

    yang digunakan sebagai acuan dalam perhitungan waktu standar.

    Tabel 4.3Elemen kegiatan pada pabrik tahu Sumber Jaya

    Tabel 4.4Data hasil pengukuran dan pengamatan

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    45/51

    [Type text] Page 42

    c. Menetapkan performance rating dari kegiatan yang ditunjukkan oleh operator

    Elemen Kerja Faktor Kelas Lambang Penyesuaian Ket

    Pemanasan Air

    Keterampilan Excellent B1 0.11 (+)

    Usaha Good C1 0.05 (+)

    Kondisi Kerja Fair E -0.03 (-)Konsistensi Good C 0.01 (+)

    Jumlah 0.14

    Performance 1.14

    Pencucian

    Keterampilan Excellent B1 0.11 (+)

    Usaha Good C1 0.05 (+)

    Kondisi Kerja Poor F -0.07 (-)

    Konsistensi Fair E -0.02 (-)

    Jumlah 0.07

    Performance 1.07

    Penggilingan

    Keterampilan Good C1 0.06 (+)

    Usaha Good C1 0.05 (+)

    Kondisi Kerja Poor F -0.07 (-)

    Konsistensi Fair E -0.02 (-)

    Jumlah 0.02

    Performance 1.02

    Perebusan

    Keterampilan Good C1 0.06 (+)

    Usaha Excellent B1 0.10 (+)

    Kondisi Kerja Poor F -0.07 (-)

    Konsistensi Good C 0.01 (+)

    Jumlah 0.10

    Performance 1.10

    Penyaringan

    Keterampilan Excellent B1 0.11 (+)

    Usaha Good C1 0.05 (+)

    Kondisi Kerja Fair E -0.03 (-)

    Konsistensi Good C 0.01 (+)

    Jumlah 0.14

    Performance 1.14

    Pemberian Larutan Cuka

    Keterampilan Good C1 0.06 (+)Usaha Fair E1 0.04 (+)

    Kondisi Kerja Fair E -0.03 (-)

    Konsistensi Good C 0.01 (+)

    Jumlah 0.08

    Performance 1.08

    Pengendapan

    Keterampilan Excellent B1 0.11 (+)

    Usaha Excellent B1 0.10 (+)

    Kondisi Kerja Poor F -0.07 (-)

    Konsistensi Fair E -0.02 (-)

    Jumlah 0.12

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    46/51

    [Type text] Page 43

    Performance 1.12

    Pencetakan di Alat Pres

    Keterampilan Excellent B1 0.11 (+)

    Usaha Good C1 0.05 (+)

    Kondisi Kerja Fair E -0.03 (-)

    Konsistensi Fair E -0.02 (-)Jumlah 0.11

    Performance 1.11

    Pemotongan

    Keterampilan Good C1 0.06 (+)

    Usaha Good C1 0.05 (+)

    Kondisi Kerja Fair E -0.03 (-)

    Konsistensi Good C 0.01 (+)

    Jumlah 0.09

    Performance 1.09

    Keterangan:

    Perhitungan Performance rate pada salah satu elemen kegiatan, yaitu pemanasan air

    Keterampilan Excellent (C1) 0.11

    Usaha Good (C1) 0.05

    Kondisi Fair(E) -0.03

    Konsistensi Good (C) 0.01

    Jumlah 0.14

    Performance 1+0.14 = 1.14

    d.Melakukan uji keseragaman data

    Sebelum melakukan uji kecukupan data, terlebih dahulu dilakukan uji keseragaman

    data guna menetapkan waktu standard. Salah satu hasil perhitungan yang akan

    dijelaskan di bawah ini adalah elemen kegiatan pada pemanasan air (urutan ke-1).

    Proses Pemanasan air

    1. Keseragaman Data

    a. Rata-rata waktu

    = = 288.1610 = 28.816 28.82 ,29.22

    b.

    Standar deviasi (): = 2 1 = 29.40 28.472 + + 28.10 29.15210 1 = 0.96

    Tabel 4.5Data performance rating pekerja

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    47/51

    [Type text] Page 44

    c. Standar deviasi dari distribusi harga rata-rata:

    = = 0.9610 = 0.30d. Keseragaman data

    Batas Kontrol Atas (BKA) = + 3 = 29.22 + 30.96 = 32 Batas Kontrol Bawah (BKB)

    = 3 = 29.22 30.96 = 26Elemen

    Kegiatan

    BKA BKB Standar

    Deviation

    (SD)

    SD Distribution Group Rata-rata Pengamatan

    Per- Elemen Kegiatan

    (menit)

    Pemanasan Air 32 26 0.96 0.30 29.22

    Pencucian 11 7 0.73 0.23 9.20

    Penggilingan 15 10 0.84 0.26 12.35

    Perebusan 101 97 0.75 0.24 99.23

    Penyaringan 31 24 1.18 0.37 27.06

    Pemberian

    larutan Cuka

    25 19 1.11 0.35 22.06

    Pengendapan 17 11 1.00 0.32 14.22

    Pencetakan di

    Alat Pres

    25 19 1.07 0.34 22.01

    Pemotongan 11 7 0.71 0.23 9.32

    e. Melakukan uji kecukupan data

    Untuk menetapkan beberapa jumlah observasi yang seharusnya dibuat N maka

    harus ditentukan terlebih dahulu tingkat kepercayaan (convidence level) dan derajat

    ketelitian (degree of accuracy) untuk pengukuran kerja ini.

    Salah satu hasil perhitungan yang akan dijelaskan adalah elemen kegiatan pada

    pemanasan air (urutan ke-1) seperti tabel yang dicantumkan dibawah ini.

    Tabel 4.6Perhitungan Keseragaman Data

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    48/51

    [Type text] Page 45

    Urutan ke- Elemen N' Keterangan1 Pemanasan Air 29.40 864.36 1.58 Data cukup

    28.47 810.5409

    27.56 759.5536

    30.15 909.022528.52 813.3904

    29.34 860.8356

    27.42 751.8564

    30.05 903.0025

    28.10 789.61

    29.15 849.7225

    TOTAL 288.16 8311.89

    Pengujian kecukupan data menggunakan tingkat ketelitian sebesar 10% dan tingkatkeyakinan 95%.

    = /

    = /. . (. ).

    = . Dimana :

    k = Tingkat keyakinan = 95% 2

    s = Derajat ketelitian = 5 % 0.05N = Jumlah data pengamatan

    N= Jumlah data teoritis

    Jadi, karenaN < N(1.58< 10) maka data dianggap cukup

    Urutan

    ke-

    Elemen Kegiatan Hasil Perhitungan ( N) Keterangan

    2. Pencucian 3 Data Cukup

    3. Penggilingan 6.55 Data Cukup

    4. Perebusan 0.07 Data Cukup

    5. Penyaringan 2.59 Data Cukup

    6. Pemberian Larutan Cuka 7.29 Data Cukup

    7. Pengendapan 7.45 Data Cukup

    8. Pengepresan 3.53 Data Cukup

    9. Pemotongan 7.84 Data Cukup

    Tabel 4.7Hasil Perhitungan Kecukupan Data Pada Salah Satu Elemen Kegiatan

    Tabel 4.8Hasil Perhitungan Kecukupan Data Seluruh Elemen Kegiatan

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    49/51

    [Type text] Page 46

    f. Melakukan Perhitungan Waktu Normal

    Urutan

    ke- Elemen Kerja

    Waktu

    Observasi

    rata-rata

    Performance

    Rate (P)

    Waktu

    normal (WN)

    1 Pemanasan Air 29.22 1.14 33.31

    2 Pencucian 9.2 1.07 9.84

    3 Penggilingan 12.35 1.02 12.60

    4 Perebusan 99.23 1.10 109.15

    5 Penyaringan 27.06 1.14 30.85

    6 Pemberian Larutan Cuka 22.06 1.08 23.82

    7 Pengendapan 14.22 1.12 15.93

    8 Pengepresan di alat pres 22.01 1.11 24.43

    9 Pemotongan 9.32 1.09 10.16

    Keterangan: - Waktu normal (WN)= Waktu Observasi rata-rata x performance rating

    -Hasil Perhitungan Performance Rate (P) telah dicantumkan pada

    tabel 4.5

    g.

    Melakukan Perhitungan Waktu Standard

    Urutan

    ke- Elemen Waktu Normal (WN)

    Performance Rate

    (P)

    Waktu Standar

    (WS)

    1 Pemanasan Air 33.31 1.14 35.38

    2 Pencucian 9.84 1.07 10.34

    3 Penggilingan 13 1.02 13.23

    4 Perebusan 109.15 1.1 115.01

    5 Penyaringan 31.25 1.14 32.39

    6

    Pemberian

    Larutan Cuka 24.22 1.08 25.02

    7 Pengendapan 16.33 1.12 17.12

    8

    Pengepresan di

    alat pres 24.43 1.11 26.05

    9 Pemotongan 10.16 1.09 11.07

    Waktu Standard= Normal Time + (Normal time x (%) Allowance)

    Keterangan:

    total waktu normal = 271.69 menit atau 271.69/60 menit = 4.52 jam

    total waktu standar = 285.61 menit (dibulatkan menjadi 286.01 menit)

    Allowance = 5% atau 0.05

    Tabel 4.9Hasil perhitungan waktu normal per elemen kegiatan

    Tabel 4.10Hasil perhitungan waktu standar per elemen kegiatan

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    50/51

    [Type text] Page 47

    Jadi waktu standar yang dibutuhkan oleh pekerja dalam menyelesaikan

    keseluruhan pekerjaan adalah 4.76 jam

    h.

    Melakukan perhitungan waktu output standard

    = /Maka output standard tiap batch pembuatan tahu dengan menggunakan bahan baku

    kedelai sebesar 20kg adalah

    = . = 0.21

    Output per batch = 0.21 x 20 = 4.2 kg/jam

    Jadi pekerja tersebut mampu menghasilkan tahu sebanyak 4.2 kg per jam.

    Perhitungan kebutuhan tenaga kerja adalah

    Waktu beban Kerja = Jumlah Produksi x Waktu Standar

    = 4.2kg x 285.61menit

    = 1199.562 menit/kg

    = 1 = ( 1199.562 / 360 menit) x 1 orang

    = 3 orang

  • 7/25/2019 PENGUKURAN WAKTU KERJA BERBASIS STOPWATCH TIME STUDY & ANALISIS K3 PADA PABRIK TAHU SUMBER JAYA

    51/51

    BAB V

    KESIMPULAN DAN SARAN

    5.1

    Kesimpulan

    Setelah melakukan pengamatan dan perhitungan, diketahui hasilnya adalah

    1. Dari penggambaran peta operasi kerja dapat diketahui jalur proses produksi yang ada

    dan setelah itu dilakukan perbaikan pada desain layout tata letak pabrik sehingga bisa

    meningkatkan produktivitas pekerja.

    2. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan adalah sebanyak 3 orang dan waktu standar

    diketahui sebesar 285.61 menit atau dibulatkan menjadi 286.01 menit. Sedangkan

    pada waktu normalnya adalah 271.69 menit atau dibulatkan menjadi 272.09 menit.

    3.Hasil output standar adalah pekerja mampu menghasilkan tahu sebanyak 4.2 kg per

    jam.

    4.Beberapa temuan dan analisa k3 telah dilakukan sehingga kedepannya bisa

    meminimalisir cidera atau kejadian yang tidak diinginkan akibat dari pekerjaan

    tersebut.

    5.2 Saran

    Apabila pemilik usaha enggan menambah jumlah tenaga kerja yang seharusnya ideal

    untuk dilalukan sebanyak tiga orang, maka dapat dilakukan alternatif lainnya yaitu

    perancangan tata letak pabrik sehingga pekerjaan tersebut bisa lebih ENASE apabila

    dilakukan oleh satu orang saja.